开启左侧

给大家发一个近期的改善,改了一个小机构,可以1人1机改善成1人2机!

  [复制链接]

给大家发一个近期的改善,改了一个小机构,可以1人1机改善成1人2机!  [复制链接]

willis_huang 发表于 2011-8-4 07:39:40 [显示全部楼层] |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 回复:  68 浏览:  8456
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本帖最后由 willis_huang 于 2011-8-4 07:43 编辑
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 机构改善花了1500左右,经过工时分析,可以精简1人,一年节省约4W。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 这是汇总的One Page报告,有疑问的同仁可以提出来讨论!
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 目前已经导入实行了,效果良好!

07.ppt

691 KB, 下载次数: 1119

下料机构改善,人力精简

fuyongchun1987 发表于 2011-8-4 11:38:09 显示全部楼层
回复 willis_huang 的帖子

很好!谢谢分享
莫莫 发表于 2011-8-4 11:53:24 显示全部楼层
谢谢 多发点案例上来赛 呵呵
centennial 发表于 2011-8-5 01:16:43 显示全部楼层
兄台,我这里有1个问题和1个建议:
问题:作业员在两台机器之间来回的步行有多少步?如果加上来回步行的时间,作业员的充实度是否已经超过90%?

建议:周转箱放置的位置太低,以及作业员身后工作台也很矮,都需要重复弯腰作业,建议改进
peng.wu 发表于 2011-8-5 01:21:21 显示全部楼层
感谢 分享!
jiean 发表于 2011-8-5 02:39:36 显示全部楼层
感谢分享
willis_huang
 楼主|
发表于 2011-8-5 02:48:41 显示全部楼层
回复 centennial 的帖子

首先,谢谢你的回应!你所涉及的问题,我在设计时已经考虑到。
1.对于1人2机,其实就是将之前的1人1工位变更成1人2工位,工位间的间距基本是没有的,可以说是挨着的,行走距离在1m左右。
2.周转箱位置过低也一直是困挠我的问题,我有考虑过加上置物架以提升作业高度减少弯腰,但加上高度后周转箱的叠加层数将会明显减少。这有产生多余的搬运动作,加上置物架也是需要成本的。所以没有导入实行。
身后的工作台用于书写文件使用,正常极少用到,鉴于成本考量且对效率贡献度较低,也未变更。

不知以上的答复是否满意,如有疑问还请继续提出!
laochuanzhang 发表于 2011-8-5 03:13:58 显示全部楼层
被强制回复
centennial 发表于 2011-8-5 03:57:11 显示全部楼层
回复 willis_huang 的帖子

      不过说实话:在进行人员优化改善时,你是完全站在资方仅仅考虑1人操纵2台机以减少人工成本。;

    我个人的经验是:在增加单个员工的工作量的同时,还要增加员工工作的便利性,也就是说你还得要让员工得到最起码的实惠,这样改善员工最后才会支持,这样的改善才是成功得!(你的改善中并没有减少员工本身作业的浪费,所以员工没有得到一丁点实惠,换作你是作业员,你会怎么想?)

    你完全可以利用精益线棒制作一个成本就几百块的斜坡料架(下料口位置左边放空箱,右边放装满产品的箱,中间下料口线棒制作的建议平台),就可以解决你说的什么层叠数量问题、成本问题、多余动作问题。
    其实改善要持续下去,不是成为员工的负担,必须要双赢,当然前提是你要给你老板灌输着这种概念,而不是和老板一起沾沾自喜我们省了多少人。

线棒.jpg
txm_ie 发表于 2011-8-5 03:57:31 显示全部楼层
有必要学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 邮件注册

本版积分规则

关闭

站长推荐!biaoqi_ftprevious! /1 !biaoqi_ftnext!

1
QQ